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1、中國石油,連續(xù)油管自動防腐裝置的研制,冀東油田井下作業(yè)公司,連續(xù)油管自動防腐裝置的研制,(),目 錄,確定目標,1,2,小組概況,課題選擇,提出方案并確定,制定對策,對策實施,鞏固措施,總結(jié)及今后打算,持續(xù)改進,效果評價,3,4,6,8,10,5,9,7,一、小 組 概 況,注冊時間,2013,年,1,月,課題類型,創(chuàng)新型,連續(xù)油管自動防腐裝置,小組人數(shù),10,人,成立時間,2012,年,7,月,小組名稱:井下公司生產(chǎn)保障,QC,小組,活動時間,2013,年,1,月,-2013,年,12,月共計活動,35,次,286,小時,活動方式,分工負責、集中,活動和分散活動,相結(jié)合,表,1,小組成員簡介
2、表,序號,姓名,性別,年齡,文化程度,職稱,組內(nèi)工作分工,1,吳成進,男,41,???工程師,組長,2,肖寅光,男,28,本科,工程師,數(shù)據(jù)統(tǒng)計,3,唐鵬飛,男,32,專科,助工,現(xiàn)場負責人,4,劉文峰,男,38,本科,工程師,技術(shù)指導,5,王峰,男,48,???助工,綜合分析,6,張宏偉,男,52,專科,助工,現(xiàn)場負責人,7,張海強,男,39,本科,助工,安裝調(diào)試,8,劉濤,男,38,???助工,制作負責人,二、課題選擇,1,、連續(xù)油管基本情況,連續(xù)油管作業(yè)是井下作業(yè)近年來出現(xiàn)的一種新型作業(yè)方式和技術(shù),它通過一根整體的管子連續(xù)下入井內(nèi)完成各項井下作業(yè)施工。它同一般井下作業(yè)工藝技術(shù)相比具有無螺
3、紋連接,作業(yè)可靠性和安全性高;極大地減少工作量,降低勞動強度;可以不停產(chǎn)帶壓作業(yè),減少對油層傷害的優(yōu)點。特別適合應用于帶壓作業(yè)、水平井及大斜度井作業(yè),被譽為“萬能作業(yè)”設備,在油氣勘探與開發(fā)中發(fā)揮越來越重要的作用。,二、課題選擇,圖,1,連續(xù)油管施工圖,圖,2,連續(xù)油管結(jié)構(gòu)圖,2,、存在主要問題和困難,井下作業(yè)公司自,2010,年開始,引進連續(xù)油管作業(yè)設備進行施工作業(yè)。在作業(yè)完成后,管壁上時常會出現(xiàn)大面積的腐蝕和脫皮的現(xiàn)象,嚴重影響連續(xù)油管的強度和使用壽命。圖,3,、圖,4,是因管體腐蝕導致報廢的連續(xù)油管和在排架底座收集的從管體掉落的銹渣。,二、課題選擇,圖,3,報廢連續(xù)油管,圖,4,收集的銹
4、渣,3,、現(xiàn)狀調(diào)查,為進一步了解連續(xù)油管每次施工作業(yè)的腐蝕程度。小組成員對,2012,年下半年連續(xù)油管施工過程掉渣情況進行了統(tǒng)計。,序號,施工時間,施工井號,起下次數(shù),共計掉渣量(,g,),平均下入深度(,m,),平均掉渣量(,g,),每米平均掉渣量(,mg/m,),1,2012.6.7,LX11-14,4,33,3200,8.25,2.58,2,2012.6.18,G12-12,4,31,3200,7.81,2.44,3,2012.6.22,NP118X1,3,18,2500,5.98,2.39,4,2012.6.27,L3-10,3,24,2900,8.15,2.81,5,2012.7.2
5、,G3102-18,5,29,2200,5.81,2.64,6,2012.7.7,G12-13,2,17,2800,8.26,2.95,7,2012.7.19,NP32-X3017,6,28,2100,4.66,2.22,8,2012.7.22,G94-42,2,13,2600,6.71,2.58,32,2012.12.28,M30-7,3,22,2800,7.33,2.62,合 計,156,1268,3000,8.13,2.7,二、課題選擇,表,2,連續(xù)油管掉渣量統(tǒng)計表,根據(jù)連續(xù)油管報廢標準和使用手冊,按照連續(xù)有關(guān)下深,3000,米計算,每米掉渣量,2.7mg,情況下,連續(xù)油管理論使用次數(shù)約
6、在,26,井次。而從井下公司實際使用情況看,從,2011,年,3,月至,2012,年,12,月份共計報廢連續(xù)油管兩盤,平均每盤使用,23,井次,和理論計算基本吻合。,這說明,本體腐蝕成為了導致連續(xù)油管報廢的主要因素。,二、課題選擇,4,、腐蝕原理及同行業(yè)現(xiàn)狀,連續(xù)油管腐蝕的原因主要是油管本體在井內(nèi)接觸酸液等介質(zhì)后,在起出后與空氣中的氧接觸產(chǎn)生氧化反應導致腐蝕。,小組成員調(diào)查了其他油田連續(xù)油管腐蝕影響情況以及防腐措施。管材基本相同、工作環(huán)境大致一樣,腐蝕的嚴重程度也類似,而且都沒有有效得防腐措施。目前國內(nèi)采用的防腐措施就是往連續(xù)油管本體外壁涂抹防腐劑,使之與空氣中氧氣隔離而起到防止氧化、延緩腐蝕
7、的作用。,二、課題選擇,5,、人工涂抹防腐劑現(xiàn)狀,部分油田只是簡單采用了人工向連續(xù)油管外壁涂抹防腐劑的方式進行防腐處理。但這種方式存在以下,4,個方面的不足:,(,1,)增加了人員的勞動強度。,(,2,)由于要配合人工涂抹防腐劑,這就降低了原有的起管速度,影響了整體的施工效率。,(,3,)由于連續(xù)油管從井內(nèi)起出來盤到管排架上,距離地面高度均在,6.6m,以上,人工只能涂抹到油管外壁的一面,防腐效果不佳,且防腐劑浪費嚴重。其次,涂抹防腐劑人員需要登高才能工作,在安全上存在夾手和墜落的風險。,二、課題選擇,(一)課題目標:,研制連續(xù)油管自動防腐裝置,(二)連續(xù)油管自動防腐裝置應實現(xiàn)以下功能:,1,
8、、全面防腐功能,全面均勻的對油管進行防腐。,2,、自動加劑功能,能夠自動持續(xù)的加入防腐劑。,(三)目標值:,將連續(xù)油管的每米掉渣量由,2.7mg/m,降低到,0.5mg/m,以下。,三、確定目標,通過對現(xiàn)狀調(diào)查和對同行業(yè)的調(diào)研情況,小組成員決定自行研制自動防腐裝置,首先,仍然采用涂抹防腐劑的方式進行防腐,但改進的核心是防腐劑自動供給裝置的設計、安裝和配套。,小組成員認真分析實現(xiàn)這一目標的具體步驟和關(guān)鍵環(huán)節(jié),明確了裝置研制中的三個關(guān)鍵點:涂抹器、供劑器及配套設備的設計。,涂抹器,直接和油管接觸,給油管涂抹防腐劑,供劑器,持續(xù)給涂抹器供給防腐劑,自動防腐,裝置,配套設計,連接供劑器和涂抹器,確定合
9、理的安裝位置,組裝調(diào)試,四、方案的提出和確定,小組成員針對三個關(guān)鍵點的設計思路通過“頭腦風暴法”進行分析,分別提出了主要解決思路,。,開放式,封閉式,涂抹器,分析決策,儲氣罐,供劑器,輸油泵,分析決策,A1,A2,B1,B2,組裝調(diào)試,C1,成本低,設計簡單,浪費防腐劑,成本高,設計困難,效果好,成本高,設計簡單,無緩沖量,不易調(diào)節(jié)控制,成本較低,設計困難,有緩沖量,易調(diào)節(jié)控制,四、方案的提出和確定,小組成員根據(jù)主要解決思路,將其組合形成了四套實施方案。,開放式,封閉式,涂抹器,分析決策,儲氣罐,供劑器,輸油泵,分析決策,A1,A2,B1,B2,組裝調(diào)試,C1,方案,:,A1B1 C1,方案,
10、:,A1B2 C1,方案,:,A2B1 C1,方案,:,A2B2 C1,四、方案的提出和確定,小組成員通過價值工程法分析方案,對四種方案進行測算。,方案,價值形式,工程核算(元),難易程度,采用情況,I,F/C=V,增加成本,6700,較難,否,II,F/C=V,增加成本,5800,困難,否,F/C,=V,增加成本,9200,一般,否,F/C=V,增加成本,5900,較易,是,F,功能;,C,成本;,V,價值;,提高較?。?提高較大,根據(jù)價值工程法測算,小組選擇方案,為最終活動方案,并制作了研制流程圖。,設計封閉式涂抹器,設計儲氣罐供劑器,配套設計,,組裝調(diào)試,試運行,四、方案的提出和確定,表
11、,3,方案價值分析表,根據(jù)最佳方案研制流程圖,我們制定了如下對策計劃。,序號,目標,對策,措施,實施地點,預計設計時間,負責人,1,設計涂抹器,涂抹覆蓋率達到,100%,將涂抹器設計成封閉狀,且易裝卸,1,、設計涂抹器形狀和裝卸方式。,2,、設計涂抹器涂抹方式和密封方式,制作車間,2013.03.01-2013.3.30,唐鵬飛,崔志軍,肖寅光,2,設計供劑器,漏失量小于,1ml/m,采用儲氣罐提供動力給涂涂抹器供給防腐劑,1,、設計儲氣罐。,2,、選擇合適的供 給壓力。,制作車間,2013.03.01-2013.5.30,唐鵬飛,吳成進,劉文峰,3,設計連接方式,采用合適管路和控制器實現(xiàn)自動
12、功能,1,、選擇合適管路,2,、設計控制方式,3,、選擇合理安裝位置,施工現(xiàn)場,2013.6.01-2013.6.30,劉文峰,王峰,肖寅光,4,試運行,安裝調(diào)試,1,、繪制組裝圖,連接配套,2,、現(xiàn)場安裝調(diào)試,施工現(xiàn)場辦公室,2013.7.01-2013.7.30,崔志軍,張海強,五、制定對策,表,5,對策制定表,實施,1,:設計涂抹器,(,1,)涂抹器外形設計:考慮到涂抹器便于人工搬遷、拆卸靈活、涂抹器內(nèi)容積能夠滿足連續(xù)油管在一定速度下的消耗。經(jīng)反復研究,確定將涂抹器外形設計成卡箍狀,對涂抹器內(nèi)容積和油管經(jīng)過耗劑量的關(guān)系進行了測算,確定了涂抹器的合適尺寸。,六、對策實施,圖,5,涂抹器殼體
13、,圖,6,涂抹器殼體,實施,1,:設計涂劑器,(,2,)涂抹器涂抹方式設計:考慮到涂抹器內(nèi)腔填充物要求選用耐磨、耐腐蝕、且導流和吸附性好,孔隙度高的材料,經(jīng)綜合分析和市場調(diào)研,確定采用耐磨硅膠海綿作為填充性材料。并在制作車間進行了試驗,該材料涂抹均勻,容量大,效果良好。,圖,7,硅膠海綿實物圖,六、對策實施,實施,1,:設計,涂抹,器,(,3,)涂抹器密封方式設計:考慮油管在涂抹器腔內(nèi)運動時,密封部位既要保證不泄露防腐劑,又要有一定彈性確保油管本體順利滑動且不劃傷油管本體,經(jīng)市場調(diào)研和材料試驗,最后選定樹脂擋板,+,密封槽的密封方式。樹脂擋板韌性和彈性均適中,將樹脂擋板卡入涂抹器兩端密封槽,經(jīng)
14、現(xiàn)場試驗能夠滿足設計要求。,圖,8,樹脂擋板實物圖,圖,9,卡擋板的密封槽,六、對策實施,實施,1,:設計,涂抹,器,(,4,)設計完成后的整體組裝情況。,六、對策實施,圖,11,涂抹器實物圖,圖,10,涂抹器實物圖,小組成員在車間對設計的涂抹器進行了涂抹試驗,在涂抹器內(nèi)充滿防腐劑的情況下,能夠涂抹,25m,的連續(xù)油管本體,而且即使涂抹器內(nèi)防腐劑不足,20%,的情況下仍能實現(xiàn)對連續(xù)油管的全面,均勻涂抹。而且連續(xù)油管運動通暢無阻礙,設計成功。,實施,2,:設計供劑器,(,1,)供劑器外觀及尺寸設計,供劑器要求能夠持續(xù)均勻的給涂抹器供給防腐劑,因此既要有一定壓力,而且能夠可調(diào)節(jié),且緩沖量大。小組成
15、員經(jīng)設計和測算,設計了儲氣罐式供油器,該裝置利用連續(xù)油管設備自帶氣源(該氣源能持續(xù)供給,0.8MPa,空氣流),將空氣壓入儲氣罐,將預裝入儲氣罐的防腐劑持續(xù)供給涂劑器。,六、對策實施,圖,13,供劑器實物圖,圖,12,供劑器結(jié)構(gòu)示意圖,實施,2,:設計供油器,為檢驗供劑器實際效果,小組成員將供劑器和涂抹器連接,試驗不同供劑壓力下涂抹器漏失量和涂抹比率。經(jīng)試驗,供劑器出液壓力為,0.5-0.7MPa,時,既能保證涂抹器不漏失,又能保證涂抹器供劑量充足。因此通過調(diào)整減壓閥將供劑壓力定在,0.6MPa,。經(jīng)多次實驗,在供劑壓力,0.6MPa,情況下,涂抹比率,100%,且漏失量為,0,,成功達到設計
16、要求。,六、對策實施,圖,14,涂抹器漏失量和涂抹比率和供油壓力的關(guān)系圖,六、對策實施,圖,15,繞絲彈簧管線實物圖,實施,3,:設計連接方式,(,1,)優(yōu)選供劑管線,確定了供劑管線的規(guī)格經(jīng)計算供劑壓力是一個恒定值(,0.6MPa,),供劑管線承受的壓力較小,因此采用直徑,8mm,額定承壓壓力,5MPa,的繞絲彈簧管線;這樣既能保證管線有一定的承壓性,而且能夠伸縮,自由度較大。,六、對策實施,實施,3,:設計連接方式,(,2,)確定涂抹器安裝位置。,經(jīng)綜合考慮供劑器的位置、涂抹器的安裝便捷程度以及穩(wěn)定程度,決定將涂抹器安裝在連續(xù)油管排管器上方,供劑器安裝在連續(xù)油管滾筒的下前方。,涂抹器,供劑器,圖,16,安裝示意圖,六、對策實施,實施,4,:試運行,該裝置于,2013,年,8,月在,NP13-X4003,井首次安裝應用,經(jīng)現(xiàn)場試驗,該裝置運行情況良好,涂抹防腐劑均勻,起到了顯著效果。,圖,17,現(xiàn)場安裝圖,圖,18,使用后效果圖,序號,施工時間,施工井號,起下次數(shù),共計掉渣量(,g,),平均下入深度(,m,),平均掉渣量(,g,),每米平均掉渣量(,mg/m,),1,2013.8.3,