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1、高效氨氮吹脫塔
高效氨氮吹脫塔是我公司在第一代吹脫塔多年工程實踐的基礎上,針對高濃度氨氮
廢水處理,進行專門的改進及技術(shù)創(chuàng)新 (專利號:ZL201420159879.X),新塔為整體密閉 式結(jié)構(gòu),氨氮去除率高,處理后達到國家一級排放標準4 15 mg/L以下,可適用南北方 氣候。
主要改進體現(xiàn)在如下幾個方面
1、第二代高效吹脫塔增加塔體高度,塔體內(nèi)部裝有多級填料,每級作為一個單獨 吹脫處理系統(tǒng),單獨提供新鮮空氣,污水經(jīng)一級提升后自上而下多級吹脫處理。
2、塔內(nèi)裝有高效布水及分割系統(tǒng),通過我公司的專有技術(shù),通過廢水的自重力將
污水切割為霧化微粒直徑4 500um霧狀細顆粒水珠
2、,極大的減小水的張力,從而大大
提高吹脫時的氨氣的分離速率。避免了第一代裝置布水系統(tǒng)污水粒徑在 5mm左右,導
致氨氮不能徹底從廢水中分離的缺點。
3、第二代高效吹脫塔將軸流風機變換為中低壓高效離心風機,極大地降低了系統(tǒng)
所需的氣水比,極大的減少了能耗
4 、第二代吹脫塔每級吹脫都設有氣水分離裝置,大大降低進入氨氣吸收裝置廢氣
中的含水率,提高了氨氣吸收效率,吸收后的稀氨水具有一定的利用價值,同時又防
止了氨氣的二次污染。
高效氨氮吹脫塔主要優(yōu)點
01 、處理效率高 維護費用低
第二代高效吹脫塔通過加入: ①采用高密度低阻力填料;②多級進氣,均勻布氣,
高效布水切割系統(tǒng),
3、將氨氮廢水形成霧狀液膜;③采用液膜滲透技術(shù),降低氨在廢水 中的親合力,提高氨氣的揮發(fā)度,從而提高了吹脫效率,處理后達到國家一級排放標
準《15 mg/L以下;
由于第二代高效吹脫塔處理效率大大提高,吹脫塔數(shù)量及其附件大大減小,投資費
用降低。塔體采用 SUS304 不銹鋼制造,具有外形美觀、維護費用低、無二次污染、
主塔設備使用年限達 20 年以上;
02 、占地面積小 動能消耗低
第二代高效吹脫塔與傳統(tǒng)吹脫塔相比,新塔數(shù)量大大減少,并增加塔體高度,很大
的縮小了設備的占地面積;
第二代高效吹脫塔采用一級提升,多級吹脫,減少了提升水泵的數(shù)量,降低了提升
水泵的總功耗;一套吹脫
4、裝置采用一臺風機,極大地降低了吹脫時的汽水比,降低了
吹脫風機的功耗。減少了吹脫風量,提高了氨氣的濃度,為后續(xù)綜合處理氨氣創(chuàng)造良
好的反應條件。
03 、動化程度高 排出的氨氣濃度均衡
第二代高效吹脫塔自動化程度比較高(液位自動控制, pH 自動調(diào)節(jié)等),可以做到
無人值守,極大的減少了勞動力成本;
第二代高效吹脫塔由于采用濃度差原理,從而保證了吹脫塔連續(xù)進水,連續(xù)出水,
吹脫后的廢氣中的氨含量基本恒定,便于后續(xù)處理。
工藝流程設計
1、 小型氨氮廢水處理系統(tǒng)
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氨氮廢水經(jīng)匯集后進入循環(huán)水池,然后加堿調(diào)
5、節(jié) pH,提升進入高效吹脫塔,高效吹
脫塔為循環(huán)多級吹脫系統(tǒng),循環(huán)水池出水提升至高效吹脫塔吹脫后,自流進入中間循 環(huán)水池,直至高效吹脫塔吹脫出水氨氮小于排放標準,氨氮吹脫塔出水調(diào)節(jié) pH后達標
排放。
系統(tǒng)設置一臺吹脫風機,廢水吹脫出來的氨氣除霧后進入氨氣吸收塔,吹脫出來的 氨氣采用水吸收,形成稀氨水,供生產(chǎn)使用,
當吹脫出水稍高于排放標準時,加入少量次氯酸鈉,去除廢水中的部分氨氮,保證 出水氨氮能達標排放。
2、大型氨氮廢水處理系統(tǒng)……
氨氮廢水經(jīng)調(diào)節(jié)pH進入高效吹脫塔系統(tǒng),高效吹脫系統(tǒng)共設置為六段,調(diào)節(jié) pH 至11.2左右后,提升至1#高效吹脫塔,然后依次提升進入 2#高
6、效吹脫塔、3#高效吹 脫塔、4#高效吹脫塔、5#高效吹脫塔、6#高效吹脫塔,經(jīng)過六級吹脫后,出水氨氮 濃度小于15mg/L , 6#高效吹脫塔出水調(diào)節(jié) pH至6-9,進入后續(xù)工藝段。
六級高效吹脫塔分為兩組,其中 1#、3#、5#高效吹脫塔為A組,2#、4#、6#高
效吹脫塔為B組,每組采用一臺風機,分別對 3座吹脫塔串聯(lián)吹脫,吹脫出來的氨氣 進入氨氣吸收塔,吸收形成稀氨水或用硫酸吸收成硫酸鏤供生產(chǎn)使用,然后達標排放。
如空氣溫度低于20 C,吹脫出水氨氮會略大于 15mg/L ,設置應急單元,應急單元 為對吹脫出水加入次氯酸鈉進行氧化,使廢水氨氮濃度降至 15mg/L以下,達到工藝
設計要求。